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煉廠制氫預轉化催化劑研究

發(fā)布時間:2021-12-04 11:26

摘要:采用共沉淀法制備了添加銅促進劑的鎳基天然氣預轉化催化劑,載體為穩(wěn)定的鎂鋁尖晶石結構。采用固定床反應器進行了催化劑活性和穩(wěn)定性評價。結果表明,催化劑在較低溫度下即具有較好的轉化活性,在200h實驗過程中,天然氣轉化率一直保持在20%以上,說明催化劑具有良好的活性穩(wěn)定性。

關鍵詞:天然氣;制氫;預轉化;催化劑;穩(wěn)定性

     煉廠氫氣主要用于汽柴油加氫以提高油品質量,蒸汽轉化工藝是目前煉廠的主要制氫技術,所用的原料包括天然氣、煉廠氣、液化氣和石腦油等,目前國內制氫裝置普遍存在的問題,一是轉化系統(tǒng)負荷高,成為擴能增產(chǎn)“瓶頸”,二是燃料氣消耗高,其成本約占總成本的一半以上。

   制氫裝置預轉化技術即是在傳統(tǒng)一段轉化爐前串聯(lián)預轉化反應器,其目的是:(1)將常規(guī)轉化爐的部分負荷轉移到預轉化反應器,并回收轉化爐煙氣中的熱量用于預轉化過程,從而減少一段轉化爐的熱負荷,降低轉化爐的燃料消耗;(2)將原料中的高碳烴轉化,防止一段轉化催化劑積炭,脫除殘余硫化物,保護一段轉化和變換催化劑,延長其使用壽命。預轉化技術在很多老廠挖潛改造和新建裝置中得到了廣泛的應用。

   預轉化技術的關鍵是預轉化催化劑,近年來,國內新建的制氫裝置多采用預轉化技術,并且為降低制氫成本,生產(chǎn)原料也逐漸由石腦油改為天然氣、劣質化程度較高的焦化干氣和加氫干氣,雖拓寬了制氫原料,在一定程度上降低了制氫成本,但同時也對預轉化催化劑提出了更高的要求。國內外較為成熟的預轉化催化劑不同程度存在著低溫活性差、反應器出口C2+含量高等問題,為了更好地滿足預轉化技術的要求,需要進一步開發(fā)低溫活性高原料適用范圍廣的新一代催化劑。

實驗部分

1.1 實驗裝置

   預轉化催化劑性能評價在如圖1所示裝置進行。天然氣經(jīng)過計量后與水混合進入加熱器預熱,然后進入到預轉化反應器,反應器為管式反應器,內徑16mm,可分段調節(jié)溫度。反引起外加熱套作為保溫使用,保溫溫度根據(jù)反應管內溫度來調節(jié),反應入口和出口分別由溫度指示。反應器出口氣體經(jīng)冷卻后進入氣液分離器分離水,經(jīng)過壓力控制器后排空,在壓力控制器后采樣分析產(chǎn)物組成。

圖1 預轉化催化劑評價裝置

1.2 催化劑的制備

   催化劑采用共沉淀法制備。將氫氧化鋁和氧化鎂混合球磨后經(jīng)1200℃高溫煅燒制成鎂鋁尖晶石載體。將沉淀劑碳酸鈉溶液,與硝酸鎳、硝酸鑭、硝酸銅等混合鹽溶液并流滴加到三口燒瓶中,滴加的同時開動磁力攪拌。在沉淀過程中控制漿液的pH值在6.5~7.0之間。溶液并流滴加完成后,加入煅燒后的載體,將油浴溫度升高至65℃~70℃,攪拌老化1h。老化結束后,采用真空過濾器過濾,用去離子水洗滌3次~4次,將鈉離子洗滌干凈。將濾餅放入干燥箱,在100℃條件下干燥3h~4h。干燥后的濾餅放入研缽中研磨成細粉,放入干燥箱中繼續(xù)烘干3h~4h,然后放人馬弗爐中400℃焙燒2h。將焙燒后的混合物料加入石墨和去離子水,在6.0MPa下壓片成型,成型后自然風干制成預轉化催化劑。

1.3催化劑的表征

   原料及產(chǎn)物組成分析:HP6890氣相色譜(TDX01),柱長1.5m;催化劑形貌表征:掃描電鏡(JSM-6360CA),15 kV。BET比表面積、孔徑和孔容:ASAP-2010型吸附儀,以N2為吸附質,測定前樣品在300℃脫氣處理8h;X射線衍射(XRD):日本理學D/max-2550型X射線衍射儀,Cu硒射線,管電壓40kV,管電流200mA;程序升溫還原(H2-TPR):自建的微反一色譜體系完成,先用Ar在.500℃處理催化劑30min,然后用30mL/min的H2-Ar混合氣(φ(H2)=5% )還原,消耗的H2以TCD檢測。

1.4催化劑活性評價

   將制備好的催化劑破碎到16目~40目,量取3mL放人反應器中。系統(tǒng)氣密后通入氫氣100mL/min,程序升溫至600℃還原4h。降低溫度到390℃后,通人甲烷15L/h、水20mL/h??刂拼呋瘎┲行臏囟?85℃,分析尾氣中氣體組成,催化劑活性數(shù)據(jù)通過尾氣中各組分含量計算得到。

2結果與討論

2.1 助劑添加量的影響

   在反應器外加熱溫度455℃,反應壓力0.1MPa,空速5000h-1,水碳比2.0~3.0,w(CuO)分別為0.5%、1%、2%的條件下,考察了助劑添加量對催化劑性能的影響,結果如表1所示。

表1 助劑添加量對催化劑性能的影響

   從表1中可以看出,催化劑的還原溫度隨著氧化銅助劑添加量的增加而呈下降趨勢,說明氧化銅的添加可以在一定程度上降低催化劑的還原溫度,從而提高催化劑的低溫還原性能,使催化劑咋較低溫度下即具有較好的轉化活性。

2.2 催化劑的結構和物理化學性質

   催化劑的SEM圖見圖2。從圖2中可以看出,催化劑表面活性金屬分散較為均勻,沒有較大塊狀物,未發(fā)生金屬聚集等現(xiàn)象。

圖2 催化劑的SEM圖

   催化劑的XRD譜圖如圖3所示。從圖3可以看出,催化劑的主晶相為氧化鎳,同時還有氧化硅的晶相,氧化鋁未形成晶相。

圖3 催化劑的XRD譜圖

   采用XRD表征催化劑活性中心晶粒度,活性中心晶面譜圖如圖4所示。從圖4可以看出,催化劑氧化鎳活性中心晶粒度為6.02nm,載體為鎂鋁尖晶石穩(wěn)定結構。


圖4 催化劑活性中心111晶面圖譜

   催化劑的比表面積和孔徑分布表征結果見圖5、圖6。催化劑比表面積75.6m2/g,孔徑分布主要是2nm~5nm。

圖5 催化劑BET吸附曲線

圖6 BET孔徑分布譜圖

催化劑的H-TPR表征結果見圖7。從圖7中可以看出,催化劑的主要還原溫度在350℃~370℃。

圖7 H-TPR譜圖

2.3 催化劑穩(wěn)定性考察

   在還原溫度600℃,水碳比3.0,反應空速5000h-1,反應壓力0.1MPa、溫度455℃,管心溫度385℃左右的條件下,對催化劑進行了200h穩(wěn)定性考察,結果見圖8。


圖8 200h穩(wěn)定性考察

   從圖8中可以看出,在整個穩(wěn)定性考察期間,甲烷的轉化率始終維持在20%以上,說明催化劑具有良好的活性穩(wěn)定性。

3結論

   采用共沉淀法制備了天然氣預轉化催化劑,催化劑的載體為穩(wěn)定的鎂鋁尖晶石結構,通過添加銅助劑,可以在一定程度上降低催化劑的還原溫度,從而提高催化劑的低溫還原性能,使催化劑在較低溫度下即具有較好的轉化活性。催化劑200h穩(wěn)定性評價實驗,天然氣轉化率一直保持在20%以上,說明催化劑具有良好的活性穩(wěn)定性。


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